利用“薄膜點滴填料混裝”技術改造橫流冷卻塔,圓滿地解決橫流冷卻塔冷卻能力不足等問題。橫流冷卻塔改造后冷卻能力明顯提高,飄水損失也顯著降低。
某化工總廠化肥廠循環水冷卻塔已投入運行多年。冷卻塔運行基本滿足生產需要。但存在的問題也日趨嚴重,冷卻能力已逐年減小。在高溫的夏季,夏季氣溫高且持續時間長,冷卻塔的冷卻能力已嚴重造成合成、尿素裝置滿負荷、超負荷運行。結合國內外冷卻塔發展現狀,并針對該冷卻塔存在的問題,決定采用“薄膜點滴填料混裝”技術改造冷卻塔。
該廠七座橫流冷卻塔的情況:總循環水量)13700m3/h,單塔冷卻能力2300m丫h,進塔水溫43'C,出塔水溫32'C,設計干球溫度35C,設計濕球溫度27.5`C,設計大氣壓726mmHg(96792Pa),相對濕度77%,風機型式1.85A,風機風量2.62X106m3/h。
該廠七座橫流冷卻塔的塔體尺寸:進風口寬度llm填料高度11.2m,填料徑深5.Om,風高度5.8m,填料型式為M改性PVC點滴填料,塔頂平面標高15.7m,水池頂標高1.70m,水池底標高一1.Om。
橫流冷卻塔主要存在以下問題:由于進塔空氣所受到的阻力不同,進塔空氣從阻力*小的區域集中通過,造成氣流短路、通風不均勻的現象,嚴重影響了冷卻塔的冷卻效果,冷卻能力明顯下降。
橫流塔呈“倒三角”形態,大量的水流從百頁窗板上沖下的動能很大,落在邊層填料上,造成是邊層填料非正常損壞。通風道被巨大的水幕封住,加劇了通風的不均勻和冷卻能力的下降。許多冷卻水換熱器換熱管被大量脫落的填料卡環堵塞。
玻璃鋼正弦波收水器選型和安裝不當,飄水嚴重,危害四方。加大了水量及藥劑損耗,加劇了風機、電機、儀表等腐蝕,減少了風機的使用壽命。配水不均,百頁窗安裝不當,漏水嚴重。
橫流冷卻塔風機葉片與風筒壁的間隙過大,約為45-55mm(設計規范應為25-35mm)。冷卻塔填料距水池太高,造成風機風量大量損失。
橫流冷卻塔改造主要進行了這些的改造:全部拆出靠百頁窗徑深1000mm的邊層填料,采用直波框架式薄膜填料,老化或損壞的“M”板填料更換成新的"M”板填料。全部用玻璃布涂刷有機樹脂粘嚴實百頁窗各波紋板接縫漏水處,堵死各波紋板與水泥梁、柱、墻之間縫隙。
多波雙功能收水器取代舊收水器。由于橫流塔上層風速大、下層風速小,因此上部一排為密型收水器,中部兩排為中型,下部一排為疏型,在每層收水器下邊采取導水措施。用玻璃布涂刷環氧樹脂加厚風筒喉部,使風機葉片與風筒間隙為25一35mm。由于百頁窗板的固定掛鉤腐蝕嚴重,全部更換為不銹鋼掛鉤。橫流冷卻塔重新改用高度可調靶式噴嘴。冷卻塔鋼架進行除銹防腐措施。
橫流冷卻塔改造后,冷卻能力、風吹損失、風機性能都得到了改善。夏季合成、尿素裝置不再滿負荷、超負荷運行,塔外嚴重飄水減少了現象,冷卻塔周圍環境得以改善,生產操作和設備保養方便,設備維修費用減少,風機等設備壽命延長了,提供了安全生產條件,帶來了巨大的間接經濟效益和社會效益。
總的來說通過對七座橫流冷卻塔的改造,克服了循環水運行管理的不利因素,提高了冷卻塔冷卻能力,實施了循環水運行全面管理和優化操作,夏季合成、尿素裝置運行時循環水熱交換器運行狀況得到改善。